新闻中心

煤气脱硫装置的操作管理经验

发布日期:2016-07-28

煤气脱硫装置的操作管理经验

 

刘国占 李荣才 张玉清

(唐山钢铁公司炼焦制气厂)

  我厂1、2号焦炉于1987年投产,回收系统也相继投入运行,煤气除部分供冶金厂使用外,其余部分送至民用煤气气柜。1995年,3号焦炉投产后,煤气处理量增至2.8万m3/h,脱硫装置因超负荷运行而使脱硫效率下降,净煤气中的硫化氢含量高达1g/cm3左右,居民反映强烈。为此,我们在改进脱硫工艺的同时,加强了操作管理,取得了良好的效果。

1 脱硫工艺的改进

  投产初期,脱硫系统设计有3台脱硫塔,2开1备,3号焦炉投产时,又增加了1台脱硫塔,即由原来的2塔串联改为3塔串联,由于电气设备等辅助设施不配套,系统经常需停产检修,严重影响生产的正常进行。于是决定对脱硫系统进行改造,但为确保民用煤气的质和量,决定将新增的1号脱硫塔作为粗脱硫塔,经1号塔粗脱硫后,抽出1.25万m3/h煤气送冶金厂,其余煤气依次进入后面3台塔中的2台进一步脱硫,最后送至民用煤气气柜,较好地解决了脱硫装置超负荷生产的问题。经一年多的生产实践表明上述改造是成功的。

  与此同时,我们又吸取了邯钢焦化厂的经验,改进了再生喷嘴及其在槽内的插入深度,较好地解决了喷嘴的堵塞问题。采用了北京焦化厂新设计的再生槽,有效地提高了脱硫液的再生效率。并对系统中易腐蚀的管道和阀门全部更换为不锈钢材质。

2 强化操作管理,提高脱硫效率

  经上述改造后,既解决了脱硫装置超负荷运行的问题,又提高了设备的装备水平,为提高脱硫效率创造了条件。在此基础上,我们又采取了加强管理的措施,收到了很好的效果。

(1)强化碱溶管理。过去曾错误地认为溶碱工作比较简单,碱溶得越多就越有利于脱硫操作,再加上没有严格的监督检查,致使溶碱操作中常产生碱溶不透,不仅影响了碱作用的发挥,而且经常造成堵塞。为此,我们在溶碱操作中要求工人严格做到水要烧开,碱要溶开溶透,较好地解决了堵塞现象,在保证脱硫效率的前提下,使每天的碱耗量从4-5t降至1.5t。

(2)加强槽液位的管理。由于过去的贮槽液位不稳定,时常发生泵的抽空现象,严重影响了脱硫装置的稳定运行。为此,我们制定了严格的制度,并加强检查,将脱硫液循环量稳定控制在490t/h,从而较好地稳定了脱硫操作。

(3)加强硫泡沫管理。为净化再生槽中的脱硫液,必须及时将液面上的硫泡沫取出。若不及时取出,硫泡沫就会沉降至脱硫液中,使其所含的泡沫增多,以致于影响脱硫效率。为此,我们要求操作工必须加强责任性,勤看勤调,杜绝了硫泡沫被溶液带走的问题。

(4)使用高效脱硫剂。我厂原设计采用改良ADA法脱硫工艺,因其费用高和原材料耗量大,改用我厂自产的OMC脱硫剂,但脱硫效果并不理想,且副产盐类的增长速度过快。现选用ZL脱硫剂,其特点是可利用脱硫剂本身携带的原子氧完成脱硫液的再生过程,且不必改动改良ADA的生产工艺和设备,可直接将ZL脱硫剂加入到脱硫循环液中。使用该脱硫剂后,不仅可脱除煤气中的无机硫,也可脱除有机硫,而且不腐蚀设备,不堵塞管道,溶硫能力强,无毒无污染。我厂的生产实践表明,当煤气处理量为3万m3/h时的最佳脱硫操作条件为:ZL脱硫剂的浓度10-13ppm,碱液浓度0.12-0.15N。改造前后的各项操作指标见表1。

表1 改造前后脱硫装置的操作指标

时间
煤气处理量
万m3/h
净煤气含硫量
mg/m3
碱液浓度
N
ZL脱硫剂浓度
ppm
浓度含盐量
mg/L
脱硫剂耗量
kg/月
碱耗量
t/月
改造前
199705
1.33
732
0.191
-
272
40
96
199706
1.40
2156
-
-
268
60
-
199707
1.22
264
0.14
-
144
-
98
199708
1.30
163
-
-
208
90
-
改造后
199709
1.20
73.5
0.31
-
181
60
50
199710
1.38
10.7
0.41
14.9
178
60
110
199711
1.40
10.8
0.38
14.0
207
120
90
199712
1.54
14.1
0.35
13.4
170
120
90
199801
1.56
37.7
0.27
11.2
188
143
95.6
199802
1.45
12.6
0.67
11.4
201
90.5
67.8
199803
1.36
8.4
0.19
10.8
192
96.5
67.4
199804
1.33
9.2
0.15
10.5
231
74
60.2
199805
1.30
11.3
0.15
11.5
197
88.5
58
199806
1.10
12.7
0.13
12.5
210
80
66
199807
0.90
10.2
0.14
12.6
220
59
37
199808
1.30
8.6
0.12
12.8
248
62
48

  目前,我们在生产中均控制在上述范围内,煤气的脱硫效率一直保持在理想的水平。另外,使用ZL脱硫剂后的几年中,循环脱硫液中的副产盐类的增长速度较慢,一般可稳定在200-250mg/L。鼓风机后的煤气压力也不出现明显的增高现象,从而说明使用ZL脱硫剂后脱硫塔的堵塞现象不显著,大大减轻了清扫脱硫塔的繁重劳动,还因碱耗和ZL脱硫剂消耗的降低而降低了煤气的脱硫成本。


返回顶部